گذر از بحران دما با مهندسی بومی؛ پروژه‌ای که مصرف گاز واحد آهک‌سان را میلیونی کاهش داد

مدیر واحد آهک‌سان فولاد خوزستان از اجرای موفقیت‌آمیز یک پروژه مهندسی بومی خبر داد که با کاهش دمای بدنه کوره از مرز خطرناک ۴۳۰ درجه به ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد، علاوه بر صرفه‌جویی سالانه ۴.۵ میلیون مترمکعبی گاز، موجب ۲۰ درصد افزایش تولید و افزایش چشمگیر عمر مفید تجهیزات شد.
گذر از بحران دما با مهندسی بومی؛ پروژه‌ای که مصرف گاز واحد آهک‌سان را میلیونی کاهش داد

به گزارش خبرنگار رصد بورس، مهندس علی محبی، رئیس بهره‌برداری و نگهداری و تعمیرات واحد آهک‌سان، در نشستی تخصصی با اصحاب رسانه،که در بیست و دومین نمایشگاه ایران متافو برگزار شد با تشریح جزئیات پروژه مهندسی بومی در این واحد گفت: «سال‌هاست که دمای بالای 430 درجه‌ای بدنه کوره‌های ما، به معضلی جدی تبدیل شده بود. این دما نه‌تنها باعث ایجاد استرس‌های حرارتی و آسیب‌های ناپذیر به بدنه کوره می‌شد، بلکه با ایجاد توقف‌های مکرر و طولانی‌مدت، تولید را به‌طور مداوم با اختلال مواجه می‌کرد.»

شبیه‌سازی دقیق با نرم‌افزارهای پیشرفته

دیگران چه می خوانند:

وی افزود: «برای حل این مشکل، پروژه‌ای تحقیقاتی-مهندسی با مشارکت فولاد خوزستان و با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای مانند "سالیدورک"، "انسیس" و "متلب" کلید خورد. در این پروژه، کوره آهک به‌طور کامل مدل‌سازی سه‌بعدی شد و تمامی تنش‌های حرارتی، مکانیکی و شرایط عملیاتی واقعی بر روی آن اعمال گردید. پارامترهای مختلفی از جمله ضخامت دقیق نسوز، ضریب هدایت حرارتی نسوز مورد استفاده و توزیع دما در بخش‌های مختلف کوره به‌دقت مورد مطالعه قرار گرفت.»

کشف علت اصلی و ارائه راه‌حل بومی

مدیر این پروژه با اشاره به نتایج شبیه‌سازی‌ها تصریح کرد: «نتایج به‌وضوح نشان داد که ترکیب دو عامل "ضخامت نامناسب نسوز" و "ضریب هدایت حرارتی بالای نسوز موجود" عامل اصلی افزایش دمای بیرونی کوره به مرز 430 درجه است. بر این اساس، دو راه‌حل به‌صورت همزمان طراحی و اجرا شد: اول، "بومی‌سازی و تولید آجر نسوز نیمه‌شاموتی عایق" با ضریب هدایت حرارتی پایین‌تر، و دوم، "بازطراحی و بهینه‌سازی ضخامت دیواره نسوزی" کوره.»

دستاوردهای چشمگیر و قابل اندازه‌گیری

مهندس محبی دستاوردهای نهایی این پروژه را این‌گونه برشمرد:

· کاهش چشمگیر دمای بدنه: دمای سطح بیرونی کوره از حد بحرانی 430 درجه سانتی‌گراد به محدوده ایمن 300 تا 310 درجه کاهش یافت.

· صرفه‌جویی کلان در مصرف انرژی: مصرف سوخت گازی واحد حدود 300 مترمکعب در ساعت کاهش یافت که در مقیاس سالانه، به صرفه‌جویی حدود 4.5 میلیون مترمکعب گاز طبیعی منجر شد.

· افزایش کمّی تولید: با حذف توقف‌های ناخواسته و بهبود شرایط عملیاتی، ظرفیت تولید واحد حدود 20 درصد افزایش یافت.

· بهبود شرایط کاری: استرس‌های گرمایی در محیط اطراف کوره به‌طور محسوسی کاهش پیدا کرد.

· ارتقای راندمان و طول عمر: راندمان حرارتی کوره افزایش و در نتیجه، عمر مفید تجهیزات و پوشش نسوز به‌طور قابل‌توجهی بیشتر شد.

تولید پایدار و فراتر از ظرفیت طراحی

وی در پایان با بیان اینکه امروز تولید در این واحد به شرایطی کاملاً بهینه و پایدار رسیده است، خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون این واحد قادر است روزانه تا 430 تن آهک با کیفیت تولید کند که فراتر از ظرفیت اسمی طراحی (400 تن در روز) است و نیاز واحد فولادسازی را به‌خوبی تأمین می‌نماید. این موفقیت، نمونه‌ای ملموس از توانمندی متخصصان داخلی و اثربخشی پژوهش‌های کاربردی در حل چالش‌های صنعتی کشور است.»

گذر از بحران دما با مهندسی بومی؛ پروژه‌ای که مصرف گاز واحد آهک‌سان را میلیونی کاهش داد

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟